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我們使用的水泥粉磨系統為輥壓機+打散機+高細磨,輥壓機型號HFCG140/80。在目前的配料中,脫硫石膏已全部替代天然石膏,濕粉煤灰和濕礦渣的使用量也在5%左右,造成人磨物料綜合水分高達1.5%~2.0%,黏附性大,在輥壓機小倉內容易黏附。另一方面,隨著出磨水泥細度由以前的3%降至1.0%~1.5%,也造成輥壓機系統循環負荷增大,系統細粉增多,給生產帶來一定困難,特別是生產P- 042.5、P-052.5水泥時,出現輥壓機小倉頻繁塌方、輥壓機下料溜子處冒灰等問題。
改進小倉降低物料的黏附幾率
原設計輥壓機小倉容積為30t,為方形。該小倉存 在如下缺陷:
1)方形小倉四角容易形成死角區,濕物料容易在四角處積存;
2)料倉設計偏大,物料在倉內停留時間過長,加重了物料團聚、黏結倉壁的現象;
3)稱重倉下錐斗部位設計為倒方錐體,上下口寬度比值為5,理論上料倉四壁傾角大于物料安息角。但有物料黏附時傾角變小,使下料不暢。
我們對輥壓機小倉進行了改進,見圖l。用UP復合板制作圓錐斗套入原來的方形小倉內,為便于施工,將錐斗分為上下兩節,下節錐斗角度為69。,小倉的容積由原來的30t縮小為20t。改進后,圓形小倉消除了死角區,增大了料壓,穩定了料柱,改善了輥壓機擠壓效果,增大了系統的穩定性。
開路磨在生產高標號水泥時,輥壓機的循環負荷大,系統內積存的回粉較多,容易造成輥壓機下料溜子處冒灰嚴重,輥壓機鎖料效果差,輥壓機小倉塌方等一系列問題。
圖1輥壓機小倉改進前后結構
一般來說,輥壓機斜插板的下端與輥壓機輥面間隙在6~lOCm,我們認為相對我公司輥壓機情況來說,該間隙較大,造成輥壓機冒灰、鎖料效果差。因此將此間隙調整到2cm(見圖2)。基本上消除了入輥壓機細粉從此處冒出的可能。由于縮小了斜插板與輥壓機輥面之間的間隙,相應就增大r斜插板下端的磨損速度,大約每月要根據磨損情況進行一次修復。
通過以上兩項改進,改變了大量使用濕物料時輥壓機小倉頻繁塌方,以及生產高標號水泥時下料溜子冒灰等問題。保持了生產的連續性,也改善了工作環境。
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